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 本帖最后由 yjwu 于 2014-8-10 14:03 编辑  
0 }; n2 R6 w" h+ s$ R  o 
" F0 w- r. k) J* ESTUDER A820主導軸電機有三個版本(參考SI_093-85_D-E_A820_Mod第22頁)/ k1 `& N! b* Z# v8 V 
 
5 L' [) l3 r5 q  b1) 1.021.601.00 有飛輪的版本(找不到圖像資料); 必須使用1.820.764.20主導軸電機控制板 
3 _, t" R# ~' c, p( Z. D. e  M" d+ L9 t     機器序號 
7 ~$ @# ~# I$ X- u   1027, 1051, 1052, 1055, 1063, 1065, 1067, 1072, 1075, 1076, 1078, 1079, 1088, 1091~1098, 1101~1105 
7 n; J2 }' i; l" j/ |! _ 
; W; v  k& H. I6 a/ T, a2) 1.021.601.81 版本; 使用1.820.764.21主導軸電機控制板) O# {. p( m% v5 E 
     機器序號 1110 以後之機器  或由STI於1985年8月26日 (35/85)以後出廠之機器) q4 ^% V3 C: {* l; G 
   1013, 1018, 1023, 1031, 1032, 1036, 1041~1046, 1048~1050, 1053, 1054, 1056, 1058, 1059, 1069, 1073, 1074, 1077, 1080, 1081, 1086, 1099, 1100, 1106, 1107, 1109 
4 D* i+ N6 {6 y4 s* j1 C 
$ e8 U' n: L( I2 q6 Q. ]$ u3) 1.021.601.00 版本; 使用1.820.764.00 主導軸電機控制板9 X* C. f6 L8 L# k- E+ | 
     機器序號:1), 2) 以外序號至1110為止之機器, 由STI於1985年8月26日 (35/85) 以前出廠之機器 
1 S, s4 V+ p- z& u0 h9 ^9 X6 l2 Q8 w) J3 j 
我這台A820機器序號下落不明(Master MPU板後註有序號1729; 生產日期應於1986~1987年間)主導軸電機標號為1.021.601.00, 主導軸電機控制板為1.820.764.26, 主導軸電機轉速偵測板1.021.695.82/ V6 I  J# J" R; l. u! h 
後來根據主導軸電機P1及Molex插頭接腳判斷應為1.021.601.81 
% j* ]1 h0 T$ l) |! b, I& E* j. o) X' q* g+ J0 T+ v 
A820主導軸電機版本混亂應該跟當時設計概念的轉向有關, 以前主導軸電機為了速度穩定,使用機械式增加慣性質量/轉動慣量的概念; 轉動慣量增加, 轉速便不可能快速變動, 為了縮短按錄音鍵到主導軸電機達到穩定的時間, 主導軸電機通常在供電後就啟動, 直到電源切斷才停止, 即使沒有在錄放音, 主導軸仍持續磨耗 
, o2 o* j1 D0 M) t. C後來透過主導軸電機伺服電路, 及加速時間的精細計算, 如果採用轉動慣量小的轉子, 主導軸可在0.1秒內從靜止加速到穩定的工作轉速, 如此主導軸空磨耗的問題就解決了# E. E: f& S: U- T+ R* x9 A$ C 
; G+ f$ `: }; S4 m4 ^9 f/ @ 
在STUDER的機器裡, A810主導軸電機延續B67的設計, 還是有大轉動慣量的轉子, 但可選擇主導軸有磁帶時才開始運轉或是一直運轉 
7 }/ ]7 S6 [7 D8 b- }0 z. ]" |0 K延續到後來的A820, 主導軸電機轉子的轉動慣量下降, 以取得快速的加減速, 但在設計初期, 恐怕還是有電子伺服運轉不穩的現象, 抖晃率偏高, 於是增加飛輪補償, 後期產品成熟後, 透過軟件的最佳化, 克服了轉速不穩的情形,飛輪就多餘了 
- F3 d* e+ @4 P% ]' v7 X" T, u4 h4 t: f6 e9 _6 p  N 
在A820調校程序有一段關於主導軸電機轉速偵測板調整步驟, 節錄於後: 
8 f" N. M" ]& |& [/ ~1) 拔掉主導軸電機Molex插頭, 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機; (自基板背面托住主導軸電機!) 
8 @6 a* U! N; h$ k- S: r; E2) 用六角螺絲刀(M3 Allen wrench)卸下主導軸電機轉速偵測板(如此才看得到電路板上的偵測點), 主導軸電機與轉速偵測板兩個插座接頭仍維持連接狀態3 V! O2 d& e) `2 M9 `. N 
3) 將主導軸電機支撐住, Molex插頭插回主導軸電機放大板 (如照片)$ h* t5 V7 n; E3 e% K  e 
4) 無磁帶狀態開機, 選擇15ips, 按PLAY7 {1 {: u# p. f, H6 _& N2 g7 s/ i! Q 
5) TP1為接地端, 連接計頻儀於 TP2, 調整電感L1,使頻率在5.5MHz +- 500kHz& h  N8 b. g( i: P! p' G2 f, z* w' R* ? 
6) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP4, 調整電感L3,使振幅達到最大 
$ U5 K( ]' U" o* e7) TP1為接地端, 連接示波器(或聲頻電壓表)於 TP3, 調整電感L2,使振幅達到最大$ }) z* {# q& S) J- u 
8) TP1為接地端, 連接示波器於IC1第二腳,調整R41 使TD-TCM1(按原手冊為TD-TCM2, 疑為誤記)之duty cycle(有人翻譯成佔空比)為50% (R41為10圈可變電阻!)6 @! ]* V$ Y/ J, I' O' o 
9) 如有抖晃儀, 裝回主導軸電機, 上磁帶調整R41 使抖晃率最低 
( i& W, B$ t% t  l) {10)  如果沒有抖晃儀, 連接示波器於TP3(TP1為接地端)調整R41 使jitter(突波)最低 
! }8 e, v: E7 n! q5 m+ G11)   如果沒有示波器, 可用大支起子抵住主導軸電機機身,用耳朵貼近手柄,傾聽主導軸電機傳來的敲擊聲, 使jitter(突波)最低 (有聽診器豈不更佳?實際情形是電機會隔一段時間產生可聽聞的顫動, 直接造成抖晃!!!)  j+ W7 u7 G) g& y2 g5 S! D 
 
3 Y. L# u; t0 l) y1 C; e0 A& L) c- m1 h7 E# D& ^ 
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